Intraoraalituotteiden valmistuskapasiteetin kasvattaminen
Kärkkäinen, Jaakko (2017)
Kärkkäinen, Jaakko
Metropolia Ammattikorkeakoulu
2017
All rights reserved
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705086895
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705086895
Tiivistelmä
Insinöörityön tavoitteena oli kasvattaa Kavo Kerr Group Finlandin intraoraalituotteiden röntgensäteilylähteiden valmistuskapasiteetti vastaamaan ennusteiden mukaista maksimitarvetta. Valmistuskapasiteetin pullonkauloiksi nimettiin intraoraalituotteiden suurjännitemuuntajan valmistus ja suurjännitekortin kokoonpano.
Valmistuskapasiteettia kasvatettiin lean-ajattelutavan mukaisesti etsimällä prosessien hukat ja vähentämällä niitä. Työ aloitettiin kartoittamalla nykytilanne, määrittämällä tavoite ja muodostamalla ongelmalauseke nykytilan ja tavoitteen välillä. Ongelma pystyttiin rajaamaan nykytilan kartoituksen perusteella suurjännitemuuntajan valmistusprosessiin. Suurjännitemuuntajan valmistusprosessin hukkia tutkittiin tarkemmin videoanalyysin, havainnoinnin ja pareto-analyysin avulla.
Nopeana vastatoimenpiteenä päädyttiin muuttamaan tuotantosolun rakenne kolmen työpisteen mallista kahdeksi kahden työpisteen tuotantosoluksi. Tasapainottamalla tuotantosolun työkuorma, saatiin poistettua hukkaa odottamiseen kuluvan ajan muodossa suurjännitekortin kokoonpanon työpisteiltä. Tuotantosolun tasapainottamisen lisäksi tarvittiin toimenpiteitä suurjännitemuuntajan valmistusprosessin osalta.
Tutkimusten perusteella korjaaviksi toimenpiteiksi valittiin käämintälaitteiden ohjelmien muutokset, käämilangan eristeen kuorinta, eristeen syöttäminen ja käämilangan käsittely.
Korjaavien toimenpiteiden toteutuksia tutkittiin ja kokeiltiin etsimällä tietoa vaihtoehtoisista materiaaleista, työkaluista ja työskentelytavoista. Tulevaisuuden vaihtoehtona tutkittiin suurjännitemuuntajan automatisoitua valmistusprosessia.
Tuotantosolun tasapainotuksen ja operaattoreiden harjaantumisen johdosta tavoitteena olleeseen valmistuskapasiteettiin päästiin. Suurjännitemuuntajan valmistusprosessin korjaavista toimenpiteistä vain käämintälaitteiden ohjelmien muutos toteutettiin.
Valmistuskapasiteettia kasvatettiin lean-ajattelutavan mukaisesti etsimällä prosessien hukat ja vähentämällä niitä. Työ aloitettiin kartoittamalla nykytilanne, määrittämällä tavoite ja muodostamalla ongelmalauseke nykytilan ja tavoitteen välillä. Ongelma pystyttiin rajaamaan nykytilan kartoituksen perusteella suurjännitemuuntajan valmistusprosessiin. Suurjännitemuuntajan valmistusprosessin hukkia tutkittiin tarkemmin videoanalyysin, havainnoinnin ja pareto-analyysin avulla.
Nopeana vastatoimenpiteenä päädyttiin muuttamaan tuotantosolun rakenne kolmen työpisteen mallista kahdeksi kahden työpisteen tuotantosoluksi. Tasapainottamalla tuotantosolun työkuorma, saatiin poistettua hukkaa odottamiseen kuluvan ajan muodossa suurjännitekortin kokoonpanon työpisteiltä. Tuotantosolun tasapainottamisen lisäksi tarvittiin toimenpiteitä suurjännitemuuntajan valmistusprosessin osalta.
Tutkimusten perusteella korjaaviksi toimenpiteiksi valittiin käämintälaitteiden ohjelmien muutokset, käämilangan eristeen kuorinta, eristeen syöttäminen ja käämilangan käsittely.
Korjaavien toimenpiteiden toteutuksia tutkittiin ja kokeiltiin etsimällä tietoa vaihtoehtoisista materiaaleista, työkaluista ja työskentelytavoista. Tulevaisuuden vaihtoehtona tutkittiin suurjännitemuuntajan automatisoitua valmistusprosessia.
Tuotantosolun tasapainotuksen ja operaattoreiden harjaantumisen johdosta tavoitteena olleeseen valmistuskapasiteettiin päästiin. Suurjännitemuuntajan valmistusprosessin korjaavista toimenpiteistä vain käämintälaitteiden ohjelmien muutos toteutettiin.