Roottorirobottisolun kehittäminen
Joensuu, Toni (2016)
Lataukset:
Joensuu, Toni
Vaasan ammattikorkeakoulu
2016
All rights reserved
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016061112730
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016061112730
Tiivistelmä
Vaasan ABB Oy Motors and Generators –yksikössä haluttiin parantaa synkronireluktanssi roottoreiden valmistukseen tarkoitetun robottisolun joustavuutta niin, että solulla voitaisiin aksiloida, sorvata sekä tasapainottaa 160-250 akselikorkuisten moottoreiden häkkikäämityt roottorit niiden kasvaneiden volyymien ansiosta. Kysymyksiä herättivät soluun tulevien muutosten takaisinmaksuaika sekä kuinka parantaa solun tuottavuutta, jotta investointi olisi kannattava. Ongelmana oli myös robottisolussa esiintyvät häiriöt, jotka tulevaisuudessakin laskisi tuottavuutta.
Opinnäytetyössä tutkittiin roottorirobottisolun toimintaa, jotta häiriöiden syyt saatiin selville. Tämän jälkeen eri vaihtoehtoja testattiin häiriöiden poistamiseksi. Työssä laskettiin soluun tehtävien muutosten takaisinmaksuaikoja ja annettiin ehdotuksia solun tuottavuuden parantamiseksi arvioitujen prosessiaikojen pohjalta. Lisäksi käytössä olleesta robottisolusta tehtiin simulointimalli ABB Robot Studio -ohjelmaa käyttäen.
Työn tuloksena saatiin häiriöiden syyt selville sekä suurin osa niistä poistettua. Tuloksina saatiin myös realistinen takaisinmaksuaika uuden solun muutosten investoinnille, ehdotuksia solun tuottavuuden parantamiseen sekä toimiva simulointimalli.
Tämän työn perusteella havaittiin muun muassa, että tavoite 2-3 vuoden takaisinmaksuajasta on vaikea, mutta mahdollista saavuuttaa ja kuinka monia asioita on otettava huomioon suunniteltaessa uutta automaatiosolua aina oikean robottityypin valinnasta lähtien.
Opinnäytetyössä tutkittiin roottorirobottisolun toimintaa, jotta häiriöiden syyt saatiin selville. Tämän jälkeen eri vaihtoehtoja testattiin häiriöiden poistamiseksi. Työssä laskettiin soluun tehtävien muutosten takaisinmaksuaikoja ja annettiin ehdotuksia solun tuottavuuden parantamiseksi arvioitujen prosessiaikojen pohjalta. Lisäksi käytössä olleesta robottisolusta tehtiin simulointimalli ABB Robot Studio -ohjelmaa käyttäen.
Työn tuloksena saatiin häiriöiden syyt selville sekä suurin osa niistä poistettua. Tuloksina saatiin myös realistinen takaisinmaksuaika uuden solun muutosten investoinnille, ehdotuksia solun tuottavuuden parantamiseen sekä toimiva simulointimalli.
Tämän työn perusteella havaittiin muun muassa, että tavoite 2-3 vuoden takaisinmaksuajasta on vaikea, mutta mahdollista saavuuttaa ja kuinka monia asioita on otettava huomioon suunniteltaessa uutta automaatiosolua aina oikean robottityypin valinnasta lähtien.